
技術(shù)革新創(chuàng)效益 節(jié)能增效促發(fā)展
2018年以來(lái),國(guó)家安全、環(huán)保形勢(shì)嚴(yán)峻,各種設(shè)備原料、燃料價(jià)格不斷上漲,使得分廠投入成本增加,利潤(rùn)縮小。由于一分廠很多設(shè)備已經(jīng)運(yùn)行多年,耗能較大。面對(duì)該狀況,分廠廠長(zhǎng)房紅俊當(dāng)機(jī)立斷,決定憑借技術(shù)革新來(lái)創(chuàng)效益,憑借節(jié)能增效來(lái)促發(fā)展。
年初,房紅俊對(duì)各車(chē)間提出了三點(diǎn)要求:一是在備件方面,要做到能用不棄,能修不換;二是不斷征求合理化建議,鼓勵(lì)員工創(chuàng)新;三是提高全員成本意識(shí)。
為落實(shí)房廠長(zhǎng)的指示要求,各車(chē)間主任召集車(chē)間有關(guān)人員研究、制定方案,采取有效措施,具體如下:一是車(chē)間將能用的備件進(jìn)行統(tǒng)一收集,對(duì)廢舊的進(jìn)行篩選、維修,使其得以重新利用,不僅保證了生產(chǎn)順利,而且也節(jié)約了備件成本;二是集思廣益,發(fā)揮廣大職工的聰明才智,積極鼓勵(lì)廣大員工進(jìn)行小改革、小發(fā)明、小創(chuàng)造,為降本增效獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策;三是每個(gè)月定期召開(kāi)成本分析會(huì),對(duì)于高成本的消耗進(jìn)行分析原因,考慮解決辦法。
通過(guò)一系列節(jié)能降本管理理念的推進(jìn)和管理措施的落實(shí),分廠各項(xiàng)成本得到了有效降低。以電耗為例:改造前,分廠的循環(huán)泵、給水泵和風(fēng)機(jī)不是滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行,設(shè)備運(yùn)行滿(mǎn)載率為76%,閥門(mén)、風(fēng)閥開(kāi)度50%左右,崗位工需要根據(jù)工況頻繁調(diào)整,設(shè)備啟動(dòng)困難,誤操作概率和電耗高。改造后,設(shè)備所有閥門(mén)全開(kāi),設(shè)備運(yùn)行滿(mǎn)載率降至59%,使設(shè)備更易啟動(dòng),崗位工只需調(diào)整頻率即可,這不僅大大提高了自動(dòng)化程度和穩(wěn)定性,而且大大降低了電耗。據(jù)估算,整個(gè)“三連爐”每小時(shí)可節(jié)約電能3000KW,每天可節(jié)省約1800元。截止目前,分廠累計(jì)已完成大、小技改30余項(xiàng),包括:硫酸轉(zhuǎn)化工藝管道改造、精制酸精濾器抽氣管道改造、煙化爐送風(fēng)系統(tǒng)工藝改造、底吹爐氧槍改造等。
在今后工作中,一分廠將會(huì)不忘初心,堅(jiān)持在“技術(shù)革新要效益,以節(jié)能增效謀發(fā)展”的道路上砥礪前行!